數(shù)控機床電氣故障以及C650車床改造過程綜述
來源:昌昇自動化時間:2021-11-25
【一】、數(shù)控機床電氣故障
數(shù)控機床是當前制造業(yè)所應用的較為重要的機械設備,能夠提升制造業(yè)的生產效率與生產質量,工件的加工精度。為了進一步發(fā)揮數(shù)控機場的使用優(yōu)點,延長數(shù)控機床的使用壽命,需要做好數(shù)控機床的保養(yǎng)與維修工作,盡可能地避免數(shù)控機床的電氣系統(tǒng)發(fā)生故障,結合數(shù)控機床的使用特點,加強對數(shù)控系統(tǒng)維修和保養(yǎng),減少數(shù)控機床事故發(fā)生的概率,數(shù)控機床的穩(wěn)定生產。
數(shù)控機床常見的電氣故障主要包括強電故障和弱電故障兩種。弱電故障指的是PLC控制器、CNC裝置、CRT展現(xiàn)器、伺服單元、輸入裝置、輸出裝置等電路故障。這部分的故障又可以分為軟件故障和硬件故障兩種,軟件故障主要指的是系統(tǒng)程序和參數(shù)設計改變、加工程序出錯以及丟失計算機的運算等相關故障,硬件故障主要指的是上述裝置的分立元件、集成電路、外部連接組件以及插件等發(fā)生了故障。強電故障通常指的是接觸器、繼電器、電源、變壓器開關、電磁鐵、行程開關等相關元器件和電氣設備的故障。
【二】、C650車床改造過程綜述
1機械部分的改造
拆除原有老式的溜板箱,采用簡單調速箱,使其在伺服系統(tǒng)控制下能穩(wěn)定的執(zhí)行動作;對大拖板及小拖板進行換,主要是改變其部分位置的尺寸,增加安裝伺服系統(tǒng)、數(shù)控顯屏的位置,并其平衡度及運行精度;床身導軌面進行重新加工,其粗糙度在Ral.6以下,平面度在±0.0lmm以內并進行表面淬火,表面硬度達到HRC56以上。
拖板與導軌進行充分研磨,達到很好配合。
2花盤及右刀架直流調速系統(tǒng)的改造
在原有的直流調速控制系統(tǒng)下,機床的花盤經常出現(xiàn)帶不動負荷現(xiàn)象,生產效率低,而模擬系統(tǒng)的參數(shù)調節(jié)又比較困難,且其參數(shù)經常隨季節(jié)而變化,需要數(shù)控機床大修人員定期檢修和調試。右刀架進給系統(tǒng)的主要問題在于其低速不穩(wěn)定性,當“吃”刀量很小時,轉速表呈明顯抖動。這主要是由于原系統(tǒng)的速度調節(jié)器的核心元件放大器存在阻尼振蕩使的,走刀系統(tǒng)的不穩(wěn)定嚴重影響了機床的加工精度,為此,將原來落后的模擬系統(tǒng)改造為目前較為的歐陸全數(shù)字式直流調速系統(tǒng)。根據(jù)C650車床主電機及進給電機參數(shù)的要求,選用歐陸360系列SSD-360120A控制花盤傳動,用控制走刀。在參數(shù)設定中,依據(jù)車床的特點,對歐陸360進行以下靈活運用。
1)合理調整花盤停車時間。車床的花盤反轉是刀具的一大殺手,因此在設定花盤停車時間(下降時間)時,要嚴格以花盤無反轉(停車時,花盤朝相反方向回轉)為限度。
2)增加花盤點動的“慢點”、“快點”功能。車床的工件對刀一直是操作工人的難點,以往的花盤點動就只有一個速度,靠電柜內部的電位器進行設定,往往很難兼顧,慢了,花盤轉一圈花費時間太長;快了,花盤到目標點停不住,使效率低下。為此,在360中利用其數(shù)字輸入點C6(正點)、C(反點)、C8(復位)以及其內部軟件模塊實現(xiàn)快、慢速點動,速度大小由操作者掘點動按鈕的時間長短決定。釋放按鈕,則花盤速度歸零。這樣可以做到靠近,低速到達。
3)設定電壓限幅值要考慮電壓波動。
4)對走刀電機啟動斜坡進行調整。走刀電機啟動之前,先剎車電磁鐵要吸合,松開抱閘,所以走刀電機要考慮電磁線圈的吸合時間,一段時間再升速,避免電機因背力而過流。
在公司的多項設備改造中,直流調速系統(tǒng)都用到全數(shù)字式直流調速裝置,還是性價比較高,尤其是其液晶展現(xiàn)的人機操作界面使參數(shù)設置變得簡單易行。360系列控制器采用標準Windows菜單樹形結構,簡單方便,容易讀取和設定傳動參數(shù)。